國(guó)家電網(wǎng)公司招標(biāo)采購(gòu)1000mm2鋼芯鋁絞線主要用于“寧東-山東±660KV直流輸電線路工程” 中,該條線路全長(zhǎng)1335km,起于寧夏銀川東換流站,止于山東省青島換流站,全線雙回路架設(shè)。
昆明電纜股份有限公司裸線車(chē)間在接到生產(chǎn)任務(wù)后,精心組織、迎難而上,在該公司技術(shù)中心指揮協(xié)調(diào)下,工藝部、質(zhì)保部、設(shè)備動(dòng)力部和機(jī)修車(chē)間等部門(mén)全力配合,于2009年4月3日成功試制出JL/G3A-1000/45-72/7鋼芯鋁絞線。該導(dǎo)線技術(shù)要求相當(dāng)高,鋁線導(dǎo)電率要達(dá)到61.5%IACS,72根鋁單線抗拉強(qiáng)度均勻值必須小于25MPa。在導(dǎo)線試制過(guò)程中材料選用和鋁單線拉制成為試制的關(guān)鍵。
裸線車(chē)間認(rèn)真總結(jié)了過(guò)去超高壓大截面架空導(dǎo)線的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),對(duì)每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)都高度重視、嚴(yán)格要求,并針對(duì)突發(fā)問(wèn)題做出應(yīng)急預(yù)案,工藝人員以最短時(shí)間完成產(chǎn)品工藝規(guī)范的編制和相關(guān)工裝模具、工具的準(zhǔn)備工作,協(xié)同工段長(zhǎng)在生產(chǎn)前針對(duì)工段實(shí)際情況精心策劃,對(duì)各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)都制定了相應(yīng)控制措施,工段還挑選技師和高級(jí)工實(shí)施產(chǎn)品制造,為樣品線的成功試制提供了有力的保障。
在鋁線拉制工序中,由于此次使用的鋁桿強(qiáng)度均勻性較差,而樣品線對(duì)鋁單線強(qiáng)度均勻值要求較高,造成鋁單線生產(chǎn)控制難度較大,鋁拉工段工段長(zhǎng)、工藝員和鋁大拉班組全體成員以一種鍥而不舍的精神迎難而上,不斷挑選、試?yán)、更換鋁桿,最大限度地減少由于性能不合格而產(chǎn)生的鋁廢品。工段長(zhǎng)、工藝員中班、晚班全程跟蹤生產(chǎn),每天工作時(shí)間達(dá)到了14小時(shí),操作工人不怕苦、不怕累,以一種兢兢業(yè)業(yè)、踏踏實(shí)實(shí)和對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé)的工作態(tài)度積極迎接挑戰(zhàn),絕不放棄,經(jīng)過(guò)三天的加班加點(diǎn)終于完成了鋁單線拉制任務(wù),為導(dǎo)線成功絞制奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
在導(dǎo)線絞制工序,84盤(pán)四段630型框式絞線機(jī)剛剛完成安裝調(diào)試,裸線車(chē)間派出絞制工序精兵強(qiáng)將,以最短時(shí)間掌握新設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能和操作方法,大絞工段做了生產(chǎn)前的動(dòng)員并認(rèn)真總結(jié)了超高壓大截面架空導(dǎo)線的絞制經(jīng)驗(yàn),要求操作者對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中每一步操作都小心仔細(xì),嚴(yán)格按照工藝規(guī)范和產(chǎn)品技術(shù)條件精心控制,在樣品線試制過(guò)程中更換了84盤(pán)四段630型框式絞線機(jī)上的過(guò)線管500多個(gè),保證了樣品導(dǎo)線絞制任務(wù)順利完成,生產(chǎn)出的導(dǎo)線外觀質(zhì)量和性能經(jīng)過(guò)該公司質(zhì)保部檢測(cè)完全符合產(chǎn)品技術(shù)條件要求。樣品導(dǎo)線已送權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全性能檢驗(yàn)。
隨著84盤(pán)四段框絞投入使用, 1000mm2鋼芯鋁絞線的試制成功,標(biāo)志著該公司已具備54根鋁線結(jié)構(gòu)以上超高壓大截面架空導(dǎo)線的生產(chǎn)裝備和生產(chǎn)技術(shù),在該公司架空導(dǎo)線生產(chǎn)歷史上取得了重大突破。