1、引言
在煤礦采煤生產(chǎn)中,空氣壓縮機(簡稱:空壓機)主要負責向礦井大量的風動機械提供動力,其工作的可靠性和安全性直接影響著礦山的正常生產(chǎn)和經(jīng)濟效益。目前大部分空壓機組存在著控制方式落后、操作不方便的問題?刂苹芈反蠖酁槔^電器控制,控制方式采用就地分散式人工操作,由固定人員24小時值守,值守人員根據(jù)井下用風量的需求手動啟動或者停止空壓機,并且定時巡檢、記錄運行狀況。另外,空壓機組耗電量很大,其中有相當長時間是在空載或輕載狀態(tài)下運行,導致能耗大、機器受損嚴重、運行成本較高。因此,設(shè)計一個操作方便、功能完善的全自動集中監(jiān)控系統(tǒng),對空壓機組進行監(jiān)控和保護,提高空壓機組的工作效率,降低能耗,延長使用壽命,有著重要的現(xiàn)實意義。
2、監(jiān)控系統(tǒng)的構(gòu)成
本項目空壓機房有五臺CompAirL250型噴油螺桿式空壓機,主電機功率為250kW,供電電壓為6000V,轉(zhuǎn)速為1485rpm,自由排氣量為42.7m3/min、最大排氣壓力為7.5×105Pa。每臺空壓機都配有本體控制器Delcos3100,通過Delcos3100控制器的操作面板,操作人員可以就地控制單臺空壓機的啟停、查看運行狀況、設(shè)置運行參數(shù)等。另外,Delcos3100控制器留有一個RS-485通信接口,支持ModbusRTU協(xié)議,為實現(xiàn)空壓機組的集中監(jiān)控提供了條件。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
2.1 PLC配置設(shè)計
系統(tǒng)選用西門子公司的S7-300PLC實現(xiàn)集中監(jiān)控。S7-300PLC為模塊化結(jié)構(gòu),具有模塊齊全、擴充方便、通信能力強、運行穩(wěn)定可靠等優(yōu)點,特別適合用于工業(yè)環(huán)境及電氣干擾環(huán)境。根據(jù)系統(tǒng)控制要求并考慮留有一定的裕量,
PLC的硬件配置如下:
(1)電源模塊PS307:輸入電壓為220VAC,輸出電壓為24VDC,輸出電流為5A,向其他PLC模塊供電。
(2)CPU模塊CPU315-2DP:系統(tǒng)中信息的運算和處理的核心,內(nèi)有48KB隨機存儲器和80KB裝載存儲器,每執(zhí)行1000條指令約需0.3ms,最大可擴展1024點數(shù)字量或128個模擬量通道。它有一個MPI通訊口和一個DP通訊口,MPI口用于連接觸摸屏,DP口用作調(diào)試程序時監(jiān)視PLC程序的運行以及下載程序;并留作將來系統(tǒng)擴展時使用。
(3)數(shù)字量輸入模塊SM321:配置3塊型號為DI16×24VDC的SM321模塊,采集向空壓機供電的五臺高壓開關(guān)柜的狀態(tài)信號(如:高壓允許、高壓故障、合閘反饋、分閘反饋、小車就位等)、與五臺空壓機相對應(yīng)的五個手自動轉(zhuǎn)換開關(guān)和五個緊急停止按鈕的狀態(tài)信號。
(4)數(shù)字量輸出模塊SM322:配置2塊型號為DO16×24VDC/0.5AREL的SM322模塊,輸出PLC的控制信號如啟動、停止、加載、卸荷、急停等,控制空壓機運行。
(5)通信模快CP341:CP341模塊是串行通訊處理器模塊,硬件接口可采用RS-232C或TTY或RS-422/485方式,集成了3964(R)、RK512、ASCII通訊協(xié)議,并且支持用戶加載協(xié)議。系統(tǒng)選用接口為RS-485標準的CP341模塊,并在CP341通訊模塊中插入Modbus主站Dongle模塊加載Modbus協(xié)議,使CP341模塊成為Modbus主站。CP341模塊利用基于RS-485總線的Modbus協(xié)議,與五個作為Modbus從站的Delcos3100控制器進行通訊,采集Delcos3100控制器中存儲的空壓機運行狀態(tài)信息。
(6)通信?霤P343-1:CP343-1是用于連接工業(yè)以太網(wǎng)的通訊處理器模塊,將PLC系統(tǒng)接入以太網(wǎng),負責PLC和上位機之間的通訊。
[$page] 2.2 觸摸屏配置設(shè)計
系統(tǒng)采用西門子TP270-10型觸摸屏作為車間級的集中監(jiān)控站。它是基于標準操作系統(tǒng)MicrosoftWindowsCE的多功能人機交互界面,具有強大的數(shù)據(jù)采集和管理功能,穩(wěn)定可靠,界面友好,圖形顯示,操作和管理方便。操作人員可以通過圖形和菜單的方式查看空壓機的運行狀態(tài)及實時數(shù)據(jù),設(shè)定空壓機的壓力、時間等運行參數(shù),查看系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)、故障報警信息,并可設(shè)置是否允許上位機遠程控制空壓機。觸摸屏直觀顯示了空壓機組的運行狀況,操作方便快捷,避免了定時巡檢記錄的煩瑣工作,大大提高了工作效率和管理水平。
2.3 上位機配置設(shè)計
系統(tǒng)采用PC機作為上位機遠程監(jiān)控站。通過網(wǎng)絡(luò)在線監(jiān)視空壓機的運行狀況,查看壓力、溫度、運行時間、電機電壓、電機電流、輸出功率等實時數(shù)據(jù),記錄并存儲歷史數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù)的查詢和打印功能。當現(xiàn)場設(shè)備有動作或者出現(xiàn)故障時能夠彈出提示消息并記錄存儲下來;在遠程控制允許的情況下,值班人員還可以遠程控制空壓機。遠程監(jiān)控方便了調(diào)度,提高了管理自動化水平,是煤礦信息化發(fā)展的需要。
其他元件包括手自動轉(zhuǎn)換開關(guān)、緊急停止按鈕、聲光報警器等。
3、通訊系統(tǒng)的構(gòu)成
系統(tǒng)中的通訊包括三個部分。
3.1現(xiàn)場設(shè)備通訊
PLC和Delcos3100控制器之間的通訊[4]采用控制方便、設(shè)計簡單的RS-485接口標準作為物理通信標準。RS-485標準要求采用兩線制差分方式發(fā)送和接收數(shù)據(jù),因此能夠有效克服共模干擾、抑制線路噪聲。根據(jù)實際情況,通信協(xié)議采用單主站多從站結(jié)構(gòu)的Modbus協(xié)議,選用Modbus的RTU通訊模式。RS-485標準是總線的物理層標準,負責完成電平轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)收發(fā);Modbus協(xié)議則構(gòu)成了總線的數(shù)據(jù)鏈路層協(xié)議,規(guī)定了總線上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)幀格式,為主站和從站之間傳遞數(shù)據(jù)提供通信規(guī)約,保證有效數(shù)據(jù)在主站和從站之間可靠傳遞,兩者共同構(gòu)成了RS-485總線。
CP341模塊設(shè)置為總線的主站,五個Delcos3100控制器設(shè)置為總線的從站,每個從站分配唯一的地址,主站和從站的通訊速率統(tǒng)一設(shè)定為76.8kbps。工作時采用命令/應(yīng)答的通訊方式,每一種命令幀都對應(yīng)著一種應(yīng)答幀,Modbus協(xié)議為命令幀定義了許多功能碼,不同的功能碼要求從站進行不同的響應(yīng)。系統(tǒng)中用到的功能碼為0x03,即讀取Delcos3100控制器的寄存器。CP341模塊發(fā)出功能碼為